(高爐除濕機)
高爐除(chú)濕機廠家科技聯係熱(rè)線:
煉鋼廠使用的高爐風(fēng)機為陝鼓產AV63-14靜葉可調軸流式壓縮機,建成(chéng)並投用以來運行穩定、正(zhèng)常,為高(gāo)爐順行高產奠定了基礎。傳(chuán)統(tǒng)的設計是自(zì)然濕度鼓風,未采(cǎi)取濕度處理手段,隨著高爐(lú)煤比水平的不斷提高和冶煉強度的增加(jiā),自然(rán)鼓風的不(bú)利因素突現。
為了生鐵成本的進一步降低,解決夏季濕(shī)度大,煤比難以提高的現狀,煉鋼廠的(de)風機於加裝溴化鋰除濕設(shè)備。工作(zuò)原理是:將濕空氣通過冷凍機組冷卻(què)到空氣壓(yā)力及所含濕量(liàng)而對應(yīng)的飽和溫(wēn)度以下,將濕空氣中的(de)水分凝結析出,使得鼓風含水量降低,密度增大(dà),然後通過(guò)汽機送入高爐。
除濕設備投(tóu)用後能夠有效減少入爐水分,相對提高風口的理論燃燒溫度(dù),改善煤粉在風口前的燃燒,提高了高爐接受噴吹煤粉能力,改善高爐爐況順行,減少冶金焦的消耗量,具有可觀的經濟(jì)效益和社會效(xiào)益。除濕設備投用以來,單月(yuè)煤比達(dá)到180kg/,t焦比明顯下降,煉鐵工(gōng)序(xù)能耗下降,煉鐵成本(běn)下降。
除濕設備(bèi)鼓風工藝流程是大氣經濾風室過濾後(hòu)進入高效換熱器(水冷表冷器)進行換熱,空氣溫度降至機器露點(相對濕度約95%)後凝成水珠順表冷的器滑落至集水槽,穿透表冷器的水霧則(zé)在設(shè)在表冷器後的除霧器捕集後收集到集水槽,通過除霧器的欠飽和空氣進入風機,表冷器的冷凍水則由溴化鋰冷(lěng)水機組提供。
高爐鼓入的風量中包含水分,隨大氣濕(shī)度的不同而有所增減。水蒸氣分解需要消耗熱量,根據熱力學計算,1kg水分解折合消耗(hào)0.753kg焦炭(tàn)。除濕鼓風(fēng)後,節(jiē)省了水蒸汽的分解消耗的(de)熱量,加上爐(lú)況的改善,焦比大大降低。采用每脫1g/Nm3可降(jiàng)低(dī)焦比1~2kg/,t的效果,夏季平均(jun1)濕度大約在20?g/Nm3除濕鼓風後,焦比雖(suī)然有所降低(dī),但處於(yú)下限水平(píng),由此看來,夏(xià)季脫濕(shī)鼓風後,高爐焦比在現有基礎上還有降低的空間。除濕後高爐塌料、崩料、懸料現象基(jī)本消除,爐況長期穩定,最終降低了煉(liàn)鐵工序能(néng)耗。